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首页 >> 能源要闻 >> 中国石油:转变发展方式 加快节能减排
 
中国石油:转变发展方式 加快节能减排
时间:2008/4/8 

   2006年建成投产的长庆西峰油田,在油气开采中,创新勘探隐蔽性油气藏和开发低渗透油气藏配套技术;在地面建设中,采用系统优化、技术集成等措施,百万吨产能所建站库由此前的25座减少到了5座。与同等规模的老油田勘探开发相比,单井地面建设降低投资50%,用工量减少2/3以上,节约建设用地2600亩。

  开发模式的创新,使长庆油田在2003年油气当量突破1000万吨后,又在2007年攀上了年产油气当量2000万吨的新台阶,成为我国陆上第三大油气田。

  长庆油田在实现油气稳产高产中取得的节能降耗成果,是中国石油近年来转变发展方式,在油气勘探开发领域创新开发思路,实施整体开发、二次开发;在炼化领域,加快淘汰落后生产能力,从系统优化入手,推进结构调整、节能减排,实现高产稳产的一个缩影。

  位于鄂尔多斯盆地的苏里格气田是西气东输工程的主力气田之一。在气田开发过程中,中国石油解放思想,因地制宜,优化应用常规技术,经过筛选、集成和系统化,使之成为苏里格气田开发的利器。在应用三维多波等先进地震技术进行井位优选均未收到满意效果的情况下,2006年中国石油打破常规,采用传统的二维地震方法开展井位优选,实施“少井高产”的水平井技术开发,实现了单井综合建井成本控制在800万元以内、比例提高到80%以上目标。目前苏里格气田日产天然气量已突破1000万立方米,年产能力达到40亿立方米。

  中国石油大庆油田是我国目前最大的油田。自1960年开发建设至2007年底,累计产油19.5亿吨,占全国同期陆上总产量的40%。经过近40年注水开采,到2000年大庆油田已有油水井47000多口,油田综合含水已达87.33%,年注水量达5.1亿立方米、产液3.9亿吨。注采总量相当于8个杭州西湖的蓄水量,年耗电92亿千瓦时,年处理采出污水3.4亿立方米。为保持补产能力,油田开采的油水井每年仍在以3000多口的数量增长。开采能耗和排污量的逐年增多,既增加油田开采成本,也影响了企业的盈利能力和可持续发展。

  面对油气生产稳产高产遇到的能耗污染增多挑战,大庆油田通过多年摸索,创新油气开采思路,找到了一条从系统优化入手,对油田实施立体化节能减排的管理新路。大庆油田第二采油厂设立的综合节能示范区,现有油水井1674口,注水井520口,电力变压器1049台,联合站1座,转油站11座,注水站4座,污水站3座,锅炉房4座,变电所4座,计量间97座。2007年,通过油藏工程、采油工程、地面工程和生产管理四大系统通力合作,从源头抓起,加大调剖、堵水、周期注水的实施力度,控制无效、低效循环;立足管理,优化系统运行参数,充分挖掘现有生产设施的节能潜力;整合技术优势,发挥引领作用,全年共减少低效、无效循环注水37.85万立方米,节电876.77万千瓦时,节气283万立方米,节约清水760立方米。示范区总能耗10.43万吨标煤,与2006年对比降低了0.36万吨标煤。全年作业油水井835口,水井洗井495口,均达到零排放的要求。全年污水处理221.13万立方米,并全部实现了回注无外排。

  通过系统优化调整,实施节能减排,大庆油田在实现油田高产稳产的同时,全油田的注水站、计量间规模减少了近10%,系统负荷率提高12%,机采效率提高了2.5%,含水量少上升了1.3%。

  在创新新老油气勘探开发模式的同时,结合结构调整、产品优化升级和安全环保隐患治理,近年来中国石油按照“集中、集合、集约、集成”的发展要求,加快了淘汰落后的油气生产工艺、技术和设备的步伐。2006年至今,中国石油已关停消耗高、污染重、工艺落后、效益差的化工生产装置41套,加上“十五”期间关停的装置,累计关停低效高耗炼化生产装置196套,在源头上使“高耗、高排”得到有效控制的同时,也有效地提高了油气资源的产出效益。大庆石化公司通过对酮苯脱蜡装置采用降低蜡膏含油技术改造,缩短生产流程,关停落后设备,取得每年近4000万元的经济效益。

  大庆石化公司炼油厂年产100万吨延迟焦化装置,是上世纪60年代建成的老装置,工艺技术已远远落后。为使炼油装置结构更加合理,解决渣油过剩,蜡油不足的矛盾,他们对重油进一步深加工,2006年10月,在淘汰老焦化生产装置的同时,对年产100万吨延迟焦化装置进行扩能改造,将年产量增加到120万吨。目前装置设备安装工作已基本结束,工艺配管工作正在施工建设中,预计今年7月即可交付投产。投产后,项目每年可多产柴油11万吨,多产裂解原料17万吨,轻油收率由74.98%提高到77.66%,并有效改善产品结构,全面提高炼油厂的总体效益,增强企业在市场的综合竞争实力和应变能力。

  转变发展方式,创新油气田开发思路和技术,推进结构调整,加快淘汰落后的炼油生产能力,使中国石油在实现油气高产稳产的同时,也收到了节能减排的巨大效益。2007年中国石油完成油气生产总量11.1亿桶油当量,同比增长4.8%。同期主要能耗和用水单耗指标继续保持下降趋势,其中生产用水量连续6年实现负增长;主要污染物COD比2006年削减4.4%。累计节约标准煤376万吨,节水1.586亿立方米,分别完成集团在2006年制定的“十一五”节能减排目标的56.97%和62.2%。

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